接下来的几天,攻关小组几乎不眠不休。模具老师傅带着徒弟,选用最好的铸铁,精心铸造母模毛坯,然后一锉一刀地手工修磨那六个凹槽,确保每一个的尺寸和光洁度都分毫不差。陈工和赵永强则设计制作了配套的钻孔夹具和定位销。
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牛大力听说要搞新模具,也跑来凑热闹,看着老师傅们磨模具,忍不住手痒:“厂长,让俺来试试?俺力气大!”
林烽赶紧拦住他:“你可拉倒吧!你那手是抡大锤的,这是绣花针的活儿!让你一使劲,这模具就得报废!”
牛大力讪讪地缩回手,嘟囔道:“得,俺还是去锻俺的铁疙瘩吧。”
几天后,第一套“六联引信专用模具”终于制作完成!那铸铁母模泛着金属冷光,六个凹槽如同六胞胎,整齐划一。
模具被立刻送到改造好的小型压力机旁(利用缴获的鬼子设备改装)。工人们将一块切割好的钢板放入模具,启动压力机!
“哐当!”一声闷响。
抬起模具,取出钢板,只见上面清晰地压出了六个引信体的完美雏形!尺寸统一,表面光滑!
“成功了!”现场一片欢呼!
老孙师傅拿起一个毛坯,用卡尺一量,激动地喊道:“精度太高了!误差肉眼根本看不出来!”
紧接着,毛坯被放入钻孔夹具,在钻床上批量钻孔,效率同样惊人。
最后,由女工们进行击针、簧片等精细部件的组装。由于毛坯基础好,孔位精准,组装起来也变得异常顺畅,几乎不需要再修配。
效果是立竿见影的!
模具投入使用的第一天,引信的日产量就从原来可怜巴巴的十个,猛增到了五十个!而且,由于模具保证了基础精度,后续加工的一致性极高,引信关键尺寸的误差从原来的两毫米,急剧缩小到了零点五毫米以内!
引信供应瓶颈一打破,整个山炮炮弹的生产线立刻顺畅起来。炮弹的日产量,随之从原来的十五发,飙升到了四十五发!
看着仓库里迅速堆积起来的、黄澄澄的山炮炮弹,炮弹车间主任老王激动得热泪盈眶,他拉着林烽的手:“厂长!您可真是咱们的‘及时雨’啊!这下,咱们的‘山地虎’终于能吃饱肚子,可劲儿地吼了!”
林烽看着那套看似简单却解决了大问题的模具,对身边的陈工和赵永强感慨道:“看见没?有时候,解决复杂问题,并不一定需要多么高深的技术,关键在于思路的转变!一个小小的模具,就盘活了一条生产线。这就是工具的力量,是标准化、规范化的力量!”
赵永强深受启发,认真地说:“厂长,我明白了。我们要善于发现生产中的瓶颈,然后用最合适、最巧妙的方法去解决它!”
消息传到前线,炮兵部队的战士们听说炮弹供应大增,士气也更加高昂。瓦窑堡兵工厂用自己的智慧,又一次扫清了前进道路上的障碍,为前线提供了更加充足的火力保障。那套小小的“六联引信模具”,也成了兵工厂技术革新史上又一个闪亮的注脚。
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